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黄海橡胶小建议实现大效益

铭万网 时间:2008年05月22日14:15 信息来源:中国化工信息网

编 者 按:由于不断深入开展合理化建议、节能降耗、小改小革等活动,黄海橡胶已形成人人参与质量改造,参与企业管理的良好局面,从而推动了职工素质和工作效率的进一步提高。
  近日,黄海橡胶全钢胎生产线的一名设备管理人员,向公司提交了一条“成型鼓中心胶囊式改为套盘式”的合理化建议。经测算,改造后合计节约费用达195.2万元。由于不断深入开展合理化建议、节能降耗、小改小革等活动,黄海橡胶已形成人人参与质量改造,参与企业管理的良好局面,从而推动了职工素质和工作效率的进一步提高。

  2008年3月是首个“全国职工节能减排活动月”,以此为契机,黄海橡胶充分发挥职工是节能减排主力军的作用,大力开展了技术革新、科技攻关、提合理化建议等形式多样的创新劳动竞赛活动,由此在公司内营造了“我为节能减排做贡献”的良好氛围。各生产分厂积极响应,每月都能上报多项具有“含金量”的合理化建议,在实质性投入生产后都能创造可观的经济效益。

  “成型鼓中心胶囊式改为套盘式”建议,主要是针对生产过程中,中心胶囊连续充气排气,胶囊容易疲劳膨胀,造成密封层起鼓,对质量产生影响而提出的。原来装配一套中心鼓需30分钟,人员3人;更换一套需90分钟,人员3人。劳动强度大、时间长,消耗成本,而且设备管理难度较大。而去掉中心胶囊,改为套盘式结构装配一套仅需10分钟,更换一套仅需30分钟。不但更换方便,节约时间和原材料,而且能够实现国产成型鼓和进口成型鼓的互换。经测算,中心胶囊每个约1200元,每台每年使用18个胶囊。每次节约更换时间1小时,可多生产胎胚12条胎。每年节约18小时,可多生产216条胎,每条胎平均1800元。已经改造5台成型机,节约费用约为205.2万元。采购一套中心套盘约2万元,5台成型机共需10万元,去除采购费用合计节约费用为195.2万元。
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